PLC的6種實(shí)用方法
更新時(shí)間:2023-06-30
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我們有一項(xiàng)工程,PLC端口燒壞。PLC通訊線是通過(guò)滑環(huán)引出的??紤]到前幾天剛下過(guò)雨,懷疑是滑環(huán)進(jìn)水引起的PLC通訊線短路,而燒壞PLC端口的。用搖表測(cè)量通訊線(線路兩端均懸空),發(fā)現(xiàn)通訊線間有電阻,正常時(shí)應(yīng)為無(wú)窮大,而測(cè)量時(shí),電阻在5M~10M之間。從而認(rèn)定PLC端口燒壞是滑環(huán)進(jìn)水造成的,更換滑環(huán)后正常。在程序中,多次調(diào)用同一個(gè)子程序,在語(yǔ)法方面沒(méi)有什么錯(cuò)誤,但我們要盡量避免這一做法,尤其是在帶有形式參數(shù)時(shí)。下面通過(guò)一例來(lái)說(shuō)明。如下圖1所示,網(wǎng)絡(luò)13和14都調(diào)用protection子程序,這時(shí),網(wǎng)絡(luò)14調(diào)用時(shí)protection子程序的運(yùn)行狀態(tài)如圖2所示。我們注意到,網(wǎng)絡(luò)14調(diào)用時(shí)的形參#protection的數(shù)值(1169,網(wǎng)絡(luò)13調(diào)用該子程序時(shí)的參數(shù)值)并不是網(wǎng)絡(luò)14調(diào)用protection子程序所要的數(shù)值(應(yīng)是481)。這樣,就會(huì)造成我們所不希望的結(jié)果。
03、PLC輸入的線間電容引起的誤動(dòng)作
電纜的各導(dǎo)線間都存在電容,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內(nèi)。就是合格的電纜,當(dāng)電纜長(zhǎng)度超過(guò)一定長(zhǎng)度時(shí),各線間的電容容值也會(huì)超過(guò)所要求的值,當(dāng)把此電纜用于PLC輸入時(shí),線間電容就有可能引起PLC的誤動(dòng)作,會(huì)出現(xiàn)許多無(wú)法理解的現(xiàn)象。
- PLC應(yīng)該有的輸入沒(méi)有,而不應(yīng)該有的卻有,即PLC輸入互相干擾。
最近,在調(diào)試一PLC系統(tǒng)時(shí),就出現(xiàn)了一種現(xiàn)象。MIC傳感器不動(dòng)作,或動(dòng)作后,另一傳感器(FLY)的動(dòng)作影響MIC傳感器,即:MIC動(dòng)作時(shí),F(xiàn)LY傳感器一動(dòng)作,MIC就變成不動(dòng)作了。也就是:傳感器的動(dòng)作彼此影響,懷疑是電纜質(zhì)量不好,線間電容不合要求造成的。直接把MIC傳感器接到PLC,不使用電纜后,一切動(dòng)作正常。
可以通過(guò)PLC延時(shí)或微分指令檢測(cè)按鈕信號(hào)上升沿,從而避免此類誤操作;- 優(yōu)化顯示功能,使用不同的指示燈來(lái)顯示各種不同的工作狀態(tài):平光>運(yùn)行狀態(tài),高頻閃光(1秒1次)>試驗(yàn)狀態(tài),低頻閃光(3秒閃1次)>步進(jìn)狀態(tài)
減小給定使電機(jī)減速運(yùn)行時(shí),電機(jī)進(jìn)入再生發(fā)電制動(dòng)狀態(tài),電機(jī)回饋給變頻器的能量亦較高,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,并很快達(dá)到直流過(guò)電壓保護(hù)的整定值而使變頻器跳閘。采取在變頻器外部增設(shè)制動(dòng)電阻的措施,用該電阻將電機(jī)回饋到直流側(cè)的再生電能消耗掉。我們用安川變頻器帶120個(gè)小電機(jī),當(dāng)其中一個(gè)小電機(jī)發(fā)生過(guò)流故障時(shí),變頻器就會(huì)過(guò)流故障報(bào)警,導(dǎo)致變頻器掉閘,從而導(dǎo)致其它正常的小電機(jī)也停止工作,這是我們所不期望的。在變頻器輸出側(cè)加裝1:1的隔離變壓器,當(dāng)其中一臺(tái)或幾小電機(jī)發(fā)生過(guò)流故障,故障電流直流沖擊變壓器,而不是沖擊變頻器,從而預(yù)防了變頻器的掉閘。經(jīng)實(shí)驗(yàn)后,工作良好,再?zèng)]發(fā)生以前的正常電機(jī)也停機(jī)的故障。